高精度的交流伺服定剪系统的研究
在卷筒流水线的板带生产企业中,如扎钢、铝铂、卷筒纸等,其裁切系统,许多企业基本上还在沿用以前的直流或交流变频组成的闭环控制系统,其裁切精度虽能达到基本的要求,但往往不是很高,随着社会的发展,生产企业精益求精,对提高自身的品牌形象也日显重要,同时也满足了客户对产品越来越高的要求。康尔达印刷器材有限公司(以下简称康尔达)是一家生产印刷板材的企业,近几年陆续对三条流水线的裁切系统进行了改造,由原来的交流变频控制系统改成了交流伺服控制系统,其精度得到了大大的提高,由原来的每张板材误差1mm(国家标准是1.5mm)改进到了误差0.5mm,其效果是明显的,且只需购一台plc,一套伺服电机(带驱动器),程序自行开发,系统自行安装,其成本也比较低。
系统原理 康尔达公司的组成系统如图1。 图1:康尔达公司的交流伺服定剪系统 假设要裁切的长度为S,主动辊的周长为L,主辊转过的圈数N(或者说角度),则S=LN,这是一个线性方程,也即S和N成正比,假设减带机齿轮的变比为K,则可求出S和电机转过圈数X,S=L*X/K。此式说明S和X仍为一个线性方程,为此要取得需要的长度S,只需控制住电机转过的圈数。在原系统中采用变频器、PLC、编码器和高速计数模块来组成控制系统,其中PLC给定值(长度对应的脉冲量)送入变频器驱动电机运转,电机运转又带动编码器旋转产生脉冲,反馈回高速计数器送入PLC和原给定值比较,直到相等时停止电机的运行。实际使用中此系统虽然通过调整变频器的方式,引入第一、二加减速时间来减少电机的惯性,使电机在极慢速成爬行时停车。但此系统的精度仍不可能很高。其缺点:(1)编码器和电机不同轴、不是一体;(2)电机停车要用抱闸来刹车,而抱闸的快慢和力量对精度都将产生影响。而利用交流伺服系统后这两方面的缺点都克服了,从而得到了更高的精度。 工艺设备 ■ 操作台—由主令电器控制定尺系统的自动和手动,由8421编码的拨码开关提供所需要的裁切尺寸。 控制系统硬件图 如图2。 图2:控制系统硬件图 控制系统软件 因采用的是三菱FX1N-40MT,用其附带的FXGP/WIN软件进行梯形图语言编程,非常直观,易理解,整个程序简洁,且与驱动器的通讯方便,只需较简单的接线便可完成。 图3:程序框图
使用交流伺服的优点 ■ 运转平稳,低速时也不会出现振动; 结束语 采用了此套系统后,稳定性和精度大大提高,减少了损失,满足了客户更高的要求,经济效益显著。同时也为今后的推广积累了经验,再接下来的几年里我司相继更改了其他的流水线,较低的成本取得了很好的效果。后来也在同行中得到了认同和推广,后来上的线全部都采用了该类似的系统,而摒弃了原来的变频夹送方式。 |