汽轮机发生飞车严重事故可能原因及预防
汽轮机飞车1.现象 汽轮机转速飞升,引起机组振动加剧、轴承温度升高、轴承损坏、动静摩擦、发出异常声响、汽机叶轮松动、叶片断裂、机组遮断、大轴断裂飞出、汽轮发电机组损坏、滑油系统漏油着火、人员伤亡等。汽轮机飞车是恶性重大事故,必须坚决避免。 2.原因 1)汽轮机甩负荷时调速系统动作不正常及危急保安器卡涩; 2)危急保安器动作,而自动主汽门及调速汽门由于结垢、卡涩、门杆弯曲等原因发生卡住现象; 3)甩负荷时,由于抽汽逆止门卡涩,蒸汽返入汽缸而造成超速; 4)超速试验时,由于操作不当造成超速。 3.处理 1)发现有可能导致汽轮机超速飞车的缺陷时要立即汇报总工,禁止开机,若机组运行,申请停机。 2)汽轮机打闸后若转速不降或继续上升时,立即关闭电动主汽门,打开电动主汽门后疏水,并同时到机头打闸。因为远方通过AST电磁阀动作卸去AST油压,有可能电磁阀出现问题,就地机头打闸通过透平保安油路卸去AST油压。 2)发生超速事故时,汇报总工启动应急预案,联系检修和警消队到现场协助处理。隔离故障设备,防止事故扩大。 4.预防 1.严格按规定周期进行汽轮机调速系统相关的各项试验,不合格时采取整改措施确保合格。 1)主汽门调门关闭时间合格,一般规定小于0.3秒。 2)汽门严密性试验:机组大修后、主汽门调门解体检修后、甩负荷试验前、机组运行一年后,必须进行主汽门调门严密性试验且合格,能降到修正转速以下。 3)抽汽逆止门关闭时间在3秒以内,与主汽门联动正常关闭快迅速严密。 4)超速试验:大修后、机械超速遮断装置解体检修后、停机一个月以上再启动、甩负荷试验前必须进行超速试验且合格,动作转速通过调整飞锤弹簧控制在3270—3330转,每个飞锤动作转速连续两次误差不超过18转。 5)机械超速遮断装置注油试验:运行超过2000小时、机械超速遮断装置解体检修后、机组大修后必须进行充油试验并合格。 6)甩负荷试验:新建机组或调速系统大修应进行甩负荷试验,我厂因为OPC保护动作跳机,所以没有严格意义上进行过调速系统甩负荷试验,以检验其动态特性是否合格。 2.对于打闸和解列的顺序问题,原则上对于配置逆功率保护的机组,先打闸后利用逆功率保护解列汽机,防止超速,大机组都采用这样的程序;小机组一般多采用先降负荷到零,先解列然后打闸。对于我们调峰机组,开启频繁,一般不容易出现汽门卡涩,另一个原因是以前9机停机过程出现过调门卡涩。所以为了更安全,可以考虑采取先打闸后解列。 3. 加强对汽水品质、油质的监督、调整维护,确保汽水品质和油质合格。 4.加强对运行人员的培训,提高员工对危急事件的认识、分析、辨断、处理的能力,组织对汽轮机飞车应急预案的学习。 |