库卡机器人维修常见的三种故障
库卡机器人故障咨询:13961122002 库卡机器人常见三种故障维修故障一:送丝不良 原因:机器人焊接系统送丝不良有两个关键原因:一是内衬问题,如碎屑堆积;或两个,一个功能不正常的送丝机,特别是驱动辊。第三个问题,电缆扭结,有时也会导致送丝性能不佳。不管是什么原因,结果通常都是一样的:电弧和焊接质量差。 补救措施:为防止和/或解决衬里问题,请务必在日常维护期间更换此组件。这样做有助于防止碎屑在内部堆积,无论是来自焊丝还是车间环境。 使用具有“空气喷射”功能的机器人 MIG 枪也非常有助于消除碎片。此功能在机器人焊接周期的预定停机时间内将空气吹过内衬。停机时间可能是在铰孔或清洁循环期间和/或在零件更换期间。在没有鼓风功能的情况下,焊接操作员也可以手动将压缩空气吹过衬里。 如果焊接操作员怀疑驱动辊可能是送丝不良的罪魁祸首,则有两种选择来评估情况。一,目视检查驱动辊是否有磨损迹象。随着时间的推移,这些组件可能会磨损,并且可能无法正确引导焊丝。焊接操作员还可以进行“双指”测试:松开驱动辊,抓住焊丝,然后将其拉过焊枪。如果焊丝容易穿过,很可能是驱动辊导致送丝不良。在这两种情况下,根据需要更换驱动辊。 最后,寻找电源线中的扭结,因为这些也会导致送丝问题。根据需要展开并拉直电缆。 故障二:焊缝不一致或错位 原因:不一致或偏离位置的焊缝与公司对机器人焊接系统的期望背道而驰。此问题通常是工具中心点 (TCP) 问题的结果。TCP 是一个工具的焦点;在机器人焊接系统的情况下,它是机器人 MIG 焊枪的位置到接头中焊丝的位置(焊枪到工件的距离)。通常,TCP 问题发生在导致机器人 MIG 枪颈弯曲的碰撞之后。 零件装配或夹具的变化也可能导致不一致或偏离位置的焊接。 补救措施:要纠正 TCP 的问题(特别是在碰撞后),焊接操作员需要将颈部弯曲到适当的角度。颈部检查夹具或颈部对齐工具是完成这项任务的最佳工具。检查颈部是否安装正确也很重要。如果颈部没有完全就位,它可能会延伸太远并导致 TCP 问题。编程 TCP 检查以验证正确的颈部位置,以防止将来出现问题。 需要采取一些步骤来区分由 TCP 问题与零件装配或夹具问题引起的不一致焊接。首先,移除机器人 MIG 颈部,通过机器人程序执行 TCP 检查,并验证一切都在现场。如果一切检查正常,则问题可能是零件或位置变化。 检查夹具和机器人底座是否都牢固就位——这些组件的任何移动都可能导致焊缝不一致。此外,检查零件变化并相应地纠正这些变化。 故障三:耗材性能差和/或过早失效 原因:耗材(包括喷嘴、接触头、固定头(或扩散器)和衬里)性能不佳或过早失效可能是由多种问题引起的,包括飞溅或碎屑堆积、连接松动或衬里安装不当。 补救措施:在常规生产暂停期间,目视检查耗材是否有飞溅或碎屑堆积的迹象。如果出现任何迹象,请更换耗材。此外,如果使用喷嘴清洁站(也称为铰刀)和堆积似乎是一个问题,请检查此设备是否正常工作,并且焊接操作员已对其进行编程以适合应用的频率进行清洁(请参阅下文第 5 号了解更多信息)。可能需要在整个编程焊接周期中增加清洁和/或防飞溅喷涂应用的频率。 接下来,检查耗材(和机器人 MIG 枪颈)之间的所有连接是否紧密。松散的连接会增加电阻,导致消耗品产生额外的热量,从而缩短其使用寿命和/或导致其性能不佳。 接触尖端的问题,特别是烧伤,也并不少见。这些通常是衬里修剪过短的结果。焊接操作员应遵循制造商的内衬修整和安装说明,并在可能的情况下使用内衬规来确认正确的内衬长度。如果焊接操作员将内衬切割成不正确的长度,也有弹簧加载模块可与前加载衬里一起工作,以帮助最大限度地减少问题。 这些模块安装在电源引脚中,并在焊接操作员从焊枪前部安装后对内衬施加压力。如果衬里太短,它们最多允许 1 英寸的宽恕。 |